每個(gè)沸石轉輪分為吸附區、冷卻區、脫附區三個(gè)區域。先使企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的 VOCs 氣體(風(fēng)量約 108000m3 /h)進(jìn)入沸石轉輪的吸附區,其中的 VOCs 組份被吸附凈化后直接通過(guò)煙囪高空
項目概況
上海市一區縣某印刷廠(chǎng)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)”),主要為國內外的食品、醫藥、日化、通訊和服裝等行業(yè)提供復合包裝材料,設計生產(chǎn)能力約 800 噸 /年,主要生產(chǎn)工藝為凹版印刷、干復。在設計生產(chǎn)能力達綱的情況下,企業(yè)的揮發(fā)性物(VOCs)產(chǎn)生和排放量約 47.4t/a。完成本文所提的減排工程后,企業(yè) VOCs的總排放量由 47.4t/a 削減至 16.51t/a,總減排量為 30.89t/a,總減排效率為 65.2%,減排效果顯著(zhù)。
2 處理工藝
對于揮發(fā)性廢氣,目前實(shí)際過(guò)程中運用比較多、工藝較成熟的處理方式有吸附、冷凝和燃燒這三種。根據《上海市工業(yè)固定源揮發(fā)性物治理技術(shù)指引》,推薦干復及凹印工序設置活性炭冷凝回收或蓄熱式熱氧化技術(shù)對廢氣進(jìn)行處理。企業(yè)產(chǎn)生的廢氣以乙酸乙酯為主,內含異丙醇、非甲烷總烴等雜質(zhì),且產(chǎn)品將用于醫藥及食品行業(yè),對使用的溶劑質(zhì)量要求較高,回收的溶劑無(wú)法使用,如作為危險廢物處置,運營(yíng)成本過(guò)高,故本工程采用沸石濃縮轉輪焚化系統處理 VOCs 廢氣,處理工藝為“濃縮吸附(以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘RC’)+ 蓄熱式高溫氧化爐(以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘RTO’)”。
沸石濃縮轉輪焚化系統主要是由沸石轉輪串聯(lián)蓄熱式熱氧化爐所組成的高效率廢氣處理系統,先由沸石轉輪吸附 VOCs污染物,再將濃縮轉輪脫附而出的高濃度廢氣進(jìn)入溫度高于820℃的蓄熱式高溫氧化爐中進(jìn)行氧化分解,燃燒處理后的高溫凈化氣加熱脫附氣以降低能耗。
2.1 RC工藝流程
每個(gè)沸石轉輪分為吸附區、冷卻區、脫附區三個(gè)區域。先使企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的 VOCs 氣體(風(fēng)量約 108000m3 /h)進(jìn)入沸石轉輪的吸附區,其中的 VOCs 組份被吸附凈化后直接通過(guò)煙囪高空排放。脫附風(fēng)量應為 5~10% 的吸附風(fēng)量,故引入少部分廢氣(風(fēng)量約 7200m3 /h)對轉輪分子篩過(guò)熱區冷卻后,與RTO 排放的高溫凈化廢氣換熱至 200℃,再進(jìn)入轉輪對已經(jīng)吸附飽和部分進(jìn)行脫附。脫附后氣體進(jìn) RTO 高溫氧化,氧化后氣體進(jìn)換熱器換熱降溫后通過(guò)煙囪排放。如此,往復。
2.2 RTO設備工藝流程
蓄熱式熱氧化爐有三個(gè)蓄熱床,其中一個(gè)用于預加熱,另一個(gè)用于蓄熱降溫排氣,還有一個(gè)用于吹掃,吹掃可避免蓄熱床換向時(shí)產(chǎn)生沖擊排放。廢氣(風(fēng)量約 7200m3/h)進(jìn)入蓄熱室 1 的陶瓷介質(zhì)層(該陶瓷介質(zhì)“貯存”了上一的熱量),陶瓷釋放熱量,溫度降低,而 VOCs 廢氣吸收熱量,溫度升高,隨后以較高的溫度進(jìn)入氧化室。在氧化室中,VOCs廢氣再由燃燒器加熱升溫至設定的氧化溫度(820℃以上),使其中的 VOCs 成分氧化分解成二氧化碳和水,本工程設計停留時(shí)間為 1 秒。凈化后的高溫氣體離開(kāi)氧化室,進(jìn)入降溫蓄熱室 2,釋放熱量,降溫后排出,而蓄熱室 2 吸收大量熱量后升溫(用于下一個(gè)加熱廢氣)。凈化后的廢氣先后經(jīng)煙囪排入大氣。同時(shí)引小股凈化氣清掃蓄熱室 3。完成后,進(jìn)氣與出氣閥門(mén)進(jìn)行一次切換,進(jìn)入下一個(gè),廢氣由蓄熱室 2 進(jìn)入,蓄熱室 3排出。在切換之后,清掃蓄熱室 1,如此交替。
3 處理單元設計參數
3.1 RC設備
RC 設備包含了濃縮吸附器、過(guò)濾器以及凈化排風(fēng)機等附件。沸石濃縮轉輪的主要成分為高硅鋁比沸石,沸石作為吸附劑,可利用沸石特定孔徑對于污染物具高吸附 / 脫附效率的特性,使原本高風(fēng)量、低濃度的 VOCs 廢氣,經(jīng)沸石濃縮轉換成低風(fēng)量、高濃度的 VOCs 廢氣,降低后端廢氣處理設備一次性投資及運行成本。沸石轉輪結構吸附 VOCs 污染物所產(chǎn)生的壓降相當低,可使風(fēng)機所需之電力減到少。由于處理濃縮后的風(fēng)量為進(jìn)入系統風(fēng)量的 4% 到 20%,因此可相對縮小焚化尺寸,以維持低的燃料成本,濃縮倍率介于 8 到 25 倍之間時(shí),本工程選取 15 倍濃縮率。運行參數如表 1 所示。
3.2 RTO設備
RTO 設備包括了 RTO 爐體、爐體內保溫材料、陶瓷蓄熱體、燃燒系統和脫臭風(fēng)機等附件。運行參數如表 2 所示。
4 技術(shù)可行性論證
根據《上海市工業(yè)固定源揮發(fā)性物治理技術(shù)指引》,蓄熱式熱氧化爐可使用于高 VOCs 濃度約 10g/Nm3 場(chǎng)合,各污染物濃度不宜達到爆炸下限的 25% 或 50%,顆粒物濃度不大于35mg/m3 或在檢修期間可以地顆粒物。企業(yè)產(chǎn)生的廢氣為 47.4t/a,收集效率約 70%,企業(yè)
系統總風(fēng)量為 108000m3 /h,全年工作時(shí)間為 6000 小時(shí),混合廢氣進(jìn)口濃度的 VOCs 濃度為 53.20mg/m3 ,經(jīng)一套轉輪吸附,吸附效率為 95%,大部分廢氣直接排放至煙囪,煙囪高度大于15m,小部分廢氣 7200m3 /h 進(jìn)轉輪對已經(jīng)吸附飽和部分進(jìn)行解析后進(jìn) RTO 高溫氧化,則經(jīng)濃縮后的污染物濃度約為732.2mg/m3。
本工程廢氣濃縮后高 VOCs 濃度≤ 10g/Nm3 ,且未達到爆炸下限的 25%,此外企業(yè)生產(chǎn)中不包含噴漆、噴塑等產(chǎn)生大量顆粒物的工藝,故設備運行且合理。
5 設備調試及運行效果
廢氣治理設施風(fēng)機由變頻器控制,根據入口壓力參數自動(dòng)調節風(fēng)機頻率,以適應不同的廢氣運行工況,風(fēng)機兩側設置壓差計,可對風(fēng)機故障及時(shí)報警。燃燒器采用進(jìn)口比例調節燃氣燃燒器,當 VOCs 廢氣濃度波動(dòng)時(shí),可自動(dòng)調節燃氣補燃量,穩定氧化室溫度,實(shí)現 RTO 連續穩定運行。在轉輪入口處配置溫濕度儀,對廢氣濕度進(jìn)行監控,相對濕度低于 70% 時(shí)可確保轉輪的吸附效率。企業(yè)配置 1 個(gè) VOCs 在線(xiàn)檢測儀(PID),對脫附后高濃度 VOCs 廢氣的濃度進(jìn)行監控,以保證系統的性。同時(shí)企業(yè)配備兩名技術(shù)人員對系統進(jìn)行實(shí)時(shí)監控及操作。經(jīng)三方檢測,企業(yè) VOCs 排氣筒處乙酸酯類(lèi)、異丙醇、非甲烷總烴的濃度和速率均可符合上海市地方標準《大氣污染物綜合排放標準》(DB31/933-2015)、《印刷業(yè)大氣污染物排放標準》(DB31/872-2015)相關(guān)排放限值,達標排放。
主要經(jīng)濟指標
企業(yè)完成此套 VOCs 減排工程的投資費用共計 493.4萬(wàn)元;年費用包括設備運行費用、日常監測費用,共計 35.1 萬(wàn)元。
結論
采用“濃縮吸附(RC)+ 蓄熱式高溫氧化爐(RTO)”工藝處理印刷行業(yè)廢氣,排放口的各項廢氣污染可以做到達標排放,減排效果顯著(zhù),技術(shù)上具有可行性。蓄熱式燃燒技術(shù)熱利用效率較高,設備運行費用相對較低,經(jīng)濟上具備可行性。